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石油化工裝置中溫度檢測儀表及控制系統(tǒng)的故障診斷及處理

發(fā)布日期:2020-03-13 15:36:41  來源:  作者:  瀏覽次數(shù):
【導(dǎo)讀】:石油化工裝置中儀表及控制系統(tǒng)暴露出來的各種故障原因及處理,重點闡述了鎧裝熱電偶補償導(dǎo)線接線錯誤、接觸不良、熱電偶套管內(nèi)積水、熱電偶沒有插到套管的底部、變送器零位不準等對溫度測量的影響......

 摘要:石油化工裝置中儀表及控制系統(tǒng)暴露出來的各種故障原因包括:儀表設(shè)備或控制系統(tǒng)自身因素;工藝設(shè)備故障或工藝

操作失誤等。重點闡述了鎧裝熱電偶補償導(dǎo)線接線錯誤、接觸不良、熱電偶套管內(nèi)積水、熱電偶沒有插到套管的底部、變送器零位不準等對溫度測量的影響;探討了裂解爐爐前燃料氣壓力指示值偏高、同一管道截面上的熱電偶雙金屬溫度計指示值不相等、高壓蒸汽經(jīng)減溫減壓后中壓蒸汽溫度控制達不到設(shè)定值導(dǎo)致裂解爐多組爐管出口溫度不一致的現(xiàn)象;分析了產(chǎn)生上述現(xiàn)象的原因,并給出了相應(yīng)的解決方案。
 
筆者依據(jù)儀表設(shè)備和控制系統(tǒng)管理、維護保養(yǎng)的經(jīng)驗,以各種現(xiàn)場儀表設(shè)備和控制系統(tǒng)出現(xiàn)的故障為案例,運用儀表工作原理、自動控制原理、工藝過程知識等,分析了故障產(chǎn)生的原因、處理辦法以及預(yù)防措施。
 
本文重點以鎧裝熱電偶補償導(dǎo)線接線錯誤、熱電偶接觸不良、熱電偶套管內(nèi)積水、熱電偶沒有插到套管的底部、變送器零位不準等對溫度測量的影響,探討溫度測量中常見的故障,并給出了相應(yīng)的解決方案。
 
1 鎧裝熱電偶補償導(dǎo)線對溫度測量的影響
1.1 故障現(xiàn)象
裂解爐F101烘爐期間,爐膛溫度TIK-101-17臨時由數(shù)字溫度計檢測,該點溫度計顯示值為550℃,而現(xiàn)場熱電偶實際測得的該點溫度已達660℃,但其他各點溫度顯示均正常,從而影響了烘爐操作。
 
1.2 現(xiàn)象分析
因裂解爐烘爐需要,臨時將爐膛內(nèi)3處的溫度接入操作臺上的數(shù)字溫度計,接線端子編號如圖1所示。對流段上部溫度TIK-101-17連接到操作臺Z20端子排的端子19和20;對流段中部溫度TIK-101-18連接到操作臺Z20端子排的端子21和22;預(yù)熱段溫度TIK-101-19連接到操作臺Z20端子排的端子23和24。
 
故障出現(xiàn)后,檢查發(fā)現(xiàn)數(shù)字溫度計與操作臺接線端子的連線中有2根導(dǎo)線接錯,原應(yīng)接到Z20端子19的線錯接至端子23上,從而溫度計在顯示TIK-101-17溫度時,實際收到的熱電偶電勢則來自TIK-101-17的負線端子20和TIK-101-19的正線端子23。由于鎧裝熱電偶(接地型)的熱點與套管接觸,而套管又與設(shè)備相通,即3支熱電偶的熱點本質(zhì)上是相互連通的。
 
1.3 處理方法
該故障在烘爐之前不易發(fā)現(xiàn),因為3點溫度均與環(huán)境溫度相同,產(chǎn)生的熱電勢大小也一樣;只有當(dāng)3點溫度不相同時,該故障才會暴露出來。因此,將錯接的2根導(dǎo)線改正過來,溫度即恢復(fù)正常。
數(shù)字溫度計接線端子示意
2 補償導(dǎo)線極性接反對溫度指示的影響
2.1 故障現(xiàn)象
C402壓縮機的排氣溫度TIK-254-02E指示在0℃以下。
 
2.2 現(xiàn)象分析
經(jīng)檢查,現(xiàn)場熱電偶接線端子處2根補償導(dǎo)線正、負極性接反,導(dǎo)致溫度顯示儀表接收到負電勢,從而造成二次儀表指示顯示負溫度。
2.3 處理方法
將2根溫度補償導(dǎo)線的正、負極性換回來后,溫度指示即恢復(fù)正常。
 
3 補償導(dǎo)線設(shè)置錯誤對溫度指示的影響
3.1 故障現(xiàn)象
溫度顯示表TIC220的指示溫度數(shù)偏低,但現(xiàn)場熱電偶接線端子處測得的熱電勢與實際溫度相對應(yīng),說明溫度顯示儀表無故障。
 
3.2 現(xiàn)象分析
進一步檢查發(fā)現(xiàn),因熱電偶補償導(dǎo)線的正、負極性設(shè)置錯誤,從而造成接線錯誤。通過該案例,分析熱電偶正、負2根補償導(dǎo)線接錯后,造成溫度測量誤差的原因。
 
3.2.1 補償導(dǎo)線接法正確時的回路電勢情況
圖2為熱電偶補償導(dǎo)線接法正確時的回路電勢情況,T熱,T自,T室分別為熱電偶的熱點溫度、自由端溫度、室內(nèi)溫度顯示儀表接線端的溫度,并假定在夏天時T熱>T自>T室。
1)EAB為熱電偶AB的熱點和自由點之間的溫差熱電勢;因為T熱>T自,所以EAB電勢值為正,電勢方向如圖2所示。
2)EA′B′為2根溫度補償導(dǎo)線A′B′在室內(nèi)接線端子上通過電阻連接的等效熱電偶的電勢,是室外自由點與室內(nèi)等效熱點之間的溫差熱電勢;因為T自>T室,所以EA′B′電勢值為負,電勢方向如圖2所示。
熱電偶補償導(dǎo)線接法正確時的 回路電勢情況示意
3)設(shè)回路方向為逆時針方向,熱電勢方向與
回路方向同向時為正電勢,反向時為負電勢。因此,回路電勢EAB(正確接法)等于熱電偶產(chǎn)生的熱電勢EAB與補償導(dǎo)線等效熱電偶產(chǎn)生的熱電勢EA′B′之和,即:EAB(正確接法)=EAB+EA′B′(1)
 
由于熱電偶補償導(dǎo)線的正、負極性設(shè)置錯誤,實際上補償導(dǎo)線在室內(nèi)接線端子上是斷開的,因此EAB(正確接法)即溫度顯示儀表的輸入電勢。
 
3.2.2 補償導(dǎo)線接法錯誤時的回路電勢情況
圖3為熱電偶補償導(dǎo)線接法錯誤時的回路電勢情況,此時回路電勢EAB(錯誤接法):
EAB(錯誤接法)=EAB-EA′B′(2)
將式(1)減去式(2),得:
EAB(正確接法)-EAB(錯誤接法)=2EA′B′(3)
 
由于EAB(錯誤接法)=EAB(正確接法)-2EA′B′,說明補償導(dǎo)線錯誤接法時,二次儀表收到的電勢要比正確接法時低2倍的補償導(dǎo)線等效熱電偶產(chǎn)生的電勢,因此儀表指示溫度要偏低2倍的室外與室內(nèi)溫度差。
 熱電偶補償導(dǎo)線接法錯誤時的 回路電勢情況示意
同樣道理,如果冬天室外溫度低于室內(nèi)溫度T自<T室,EA′B′為正,電勢方向相反。
 
4 溫度補償導(dǎo)線接線端子接觸不良對溫度指示的影響
 
4.1 故障現(xiàn)象
溫度打點記錄儀表的某點溫度TR-326-06指示偏低,而其他各點溫度指示正常,現(xiàn)場測得的熱電勢值與實際溫度相對應(yīng)。
 
4.2 現(xiàn)象分析
分析故障現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)溫度打點記錄儀表和熱電偶工作正常。進一步檢查發(fā)現(xiàn),熱電偶接線端子處螺絲松動,接觸電阻增加,造成信號源內(nèi)阻增大,盡管記錄儀表的輸入阻抗很大,但也有一定限度。當(dāng)信號源內(nèi)阻很大時,部分信號會被分壓掉,從而使記錄儀輸入端子上的信號減小,導(dǎo)致溫度指示值偏低。溫度打點記錄儀表和熱電偶接線如圖4所示。
 溫度打點記錄儀表和熱電偶接線示意
4.3 處理方法
熱電偶接線端子處螺絲擰緊后,溫度指示值恢復(fù)正常。需注意:除了螺絲松動會引起信號內(nèi)阻增大外,補償導(dǎo)線壓接端子松動也會引起接觸不良,內(nèi)阻增大,也能造成溫度指示值偏低。
 
5 熱電偶套管內(nèi)積水對溫度測量的影響
5.1 故障現(xiàn)象
溫度指示調(diào)節(jié)器TIC746的指示溫度比現(xiàn)場同一位置上的雙金屬溫度計TG的指示值偏低50℃。
 
5.2 現(xiàn)象分析
在現(xiàn)場的熱電偶端子處測得的熱電勢確實偏低,故可以排除溫度指示調(diào)節(jié)器出故障的可能性。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),熱電偶套管內(nèi)存有積水,由于介質(zhì)溫度較高,水受熱蒸發(fā),使熱電偶的熱點溫度降低,因此溫度指示值偏低。
 
5.3 處理方法
當(dāng)發(fā)現(xiàn)熱電偶套管內(nèi)有積水時,首先應(yīng)拆去熱電偶,讓套管內(nèi)水分加速蒸發(fā)掉;熱電偶重新裝入時,要注意將連接接頭擰緊,防止雨水再進入。如果熱電偶拆除后不能及時安裝,應(yīng)用塑料布將套管頭包起來,以防雨水和雜物進入套管內(nèi)影響溫度測量。此外,應(yīng)注意熱電偶的補償導(dǎo)線應(yīng)該由下而上地進入熱電偶接線盒內(nèi),以防雨水順著導(dǎo)線進入接線盒內(nèi)。
 
在熱電偶套管進水后,根據(jù)工藝介質(zhì)溫度不同,對溫度測量的影響也有所不同:
1)如果工藝介質(zhì)溫度大于100℃,則套管內(nèi)的水分會沸騰蒸發(fā),由于水的散熱作用,使套管內(nèi)壁溫度低于外壁溫度,會造成溫度指示值偏低。
2)如果工藝介質(zhì)溫度小于100℃時,套管內(nèi)水不會沸騰蒸發(fā),散熱作用不大,對溫度測量影響也不大,只是增加了它的熱慣性。
3)當(dāng)工藝介質(zhì)溫度小于0℃時,套管內(nèi)的水結(jié)冰,對溫度測量也不會有影響。但必須注意,由于冷系統(tǒng)的介質(zhì)溫度低于0℃,空氣中的水分可能在套管內(nèi)結(jié)露并形成冰塊,雖然對溫度測量影響不大,但在維修過程中,不要把熱電偶隨便拔出來,因為套管內(nèi)結(jié)有冰塊,一旦熱電偶拔出后,要再重新裝入到原來位置將比較困難;接地型熱電偶安裝時,必須將熱電偶頂部與套管內(nèi)底部壓緊,如插在冰塊表面,就會造成溫度測量不準。
 
6 熱電偶沒有插到套管的底部對溫度測量的影響
6.1 故障現(xiàn)象
裂解爐管出口溫度TIC-102-02指示偏低,改變?nèi)剂狭繒r,溫度變化滯鈍,同時變化也不明顯。
 
6.2 現(xiàn)象分析
經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)熱電偶沒有插入到套管的底部,造成熱電偶頂端與套管底部之間有一段空隙。由于空氣的熱阻大,傳熱性能差,加上熱電偶本身具有傳熱、散熱作用,因此造成熱電偶頂端(熱點)溫度總要比套管底部的溫度(介質(zhì)溫度)低些,造成了溫度指示值偏低。
 
如果改變?nèi)剂狭浚呀鈿鈱嶋H溫度發(fā)生改變,但由于套管內(nèi)空氣的熱惰性大,因此溫度變化顯得滯鈍。
 
6.3 處理方法
把熱電偶插入套管與套管底部可靠壓緊,溫度指示即恢復(fù)正常。需要引起注意的事項包括:熱電偶安裝時必須注意插入深度,讓熱電偶的頂端與套管底部可靠壓緊接觸;在擰緊螺紋時感到略有阻力,有使熱電偶略微彎曲的感覺。套管內(nèi)不能有雜物進入,否則熱電偶頂端無法與套管底部直接接觸,同時由于雜物的傳熱性能差,也會造成溫度測量誤差。
 
7 變送器零位不準對出口溫度控制的影響
7.1 故障現(xiàn)象
裂解爐F106的2組爐管出口溫度均處于自控的情況下,發(fā)現(xiàn)2組爐管出口溫度指示值相等,但第2組燃料氣控制閥的開度要比第1組燃料氣控制閥的開度大一些。非常初懷疑熱電偶有問題,但調(diào)換新的熱電偶后,情況仍未改善。
 
7.2 現(xiàn)場分析
經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)第2組爐管的原料乙烷氣進料流量變送器的零位偏低,由于進料流量是定流量控制,且流量表顯示2組流量的指示值相等,都控制在相同的設(shè)定值上,而實際上第2組爐管內(nèi)的物料流量要比第1組的大,此時反映在第2組進料流量控制閥的開度相應(yīng)也大些。由于流量調(diào)節(jié)器的輸出指示與流量控制閥實際開度指示之間有較大誤差,因此從閥門開度上較難發(fā)現(xiàn)它們的差別。此外,如果稀釋蒸汽流量變送器的零位出現(xiàn)偏差,也會影響爐管出口溫度的控制。
 
7.3 處理方法
校正第2組原料進料流量變送器的零位后,發(fā)現(xiàn)流量指示值升高。經(jīng)校正后,溫度控制恢復(fù)正常。
 
8 熱電偶位置插錯對操作的影響
8.1 故障現(xiàn)象
操作人員發(fā)現(xiàn)裂解爐F101的第3組爐管出口溫度比其他幾組的爐管出口溫度偏低60℃,操作人員稍增大對應(yīng)第3組燃料氣控制閥的開度,但溫度變化不明顯、調(diào)節(jié)不靈敏。
8.2 現(xiàn)象分析
在裂解爐機械清焦或裂解爐爐管出口溫度熱電偶需要標定時,都要把4組爐管出口熱電偶連同補償導(dǎo)線一同拆下來。由于熱電偶安裝位置比較接近,在重新安裝時很容易將相鄰2組熱電偶插錯,或接線位號搞錯。平時在裂解爐升溫操作中,操作員通過遙控燃料氣控制閥開度,使4組爐管出口溫度達到預(yù)定控制值。由于相鄰2組裂解爐管之間的溫度關(guān)聯(lián)影響較大,當(dāng)改變其中1組燃料氣控制閥開度時,對相鄰爐管的溫度有影響。因此相鄰2組爐管出口溫度熱電偶調(diào)錯后,如溫度偏差較小,一般不容易被發(fā)現(xiàn)。但當(dāng)某組爐管出口溫度顯著偏低,而增加對應(yīng)燃料氣控制閥的開度對該組溫度的提升無效時,才開始懷疑熱電偶位置是否調(diào)錯。
 
8.3 處理方法
在操作過程中發(fā)現(xiàn),當(dāng)較大幅度改變某組燃料氣的控制閥開度時,對應(yīng)爐管出口溫度變化不明顯,而某個相鄰爐管的出口溫度卻有明顯變化,則可以判明這2支熱電偶的位置可能調(diào)錯,應(yīng)及時進行調(diào)換。
 
9 熱電偶熱電勢出現(xiàn)不相等時的處理
9.1 故障現(xiàn)象
裂解爐管出口溫度熱電偶是三偶,它由3對偶絲組成,分別用于計算機溫度運算、溫度指示調(diào)節(jié)器控制、溫度打點記錄儀,但發(fā)現(xiàn)這3組溫度顯示值不一致。
 
9.2 現(xiàn)象分析
熱電偶使用時間較長,它的3對熱電勢中會有1對或2對熱電勢出現(xiàn)偏低或偏高現(xiàn)象,這屬于正常現(xiàn)象,因此該類熱電偶一般4個月更換1次。
 
9.3 處理方法
當(dāng)計算機、溫度指示調(diào)節(jié)器和打點記錄儀上的溫度指示發(fā)生偏差時,應(yīng)在現(xiàn)場熱電偶端子處直接測取3對熱電勢值加以確認。如3對電勢中有2對熱電勢值相等并且數(shù)值正常,而另1對電勢值偏低或偏高,則說明電勢異常的那對熱電偶老化,可以不用,可將三偶改作雙偶使用。在補償導(dǎo)線并接時,應(yīng)將連接到溫度指示調(diào)節(jié)器的補償導(dǎo)線單獨使用1對熱電偶,不能與記錄儀或機算機的熱電偶并接,因為記錄儀或計算機在信號掃描切換時會產(chǎn)生跳動,對溫度指示調(diào)節(jié)器的控制會產(chǎn)生影響。用三偶熱電偶測量裂解爐管出口溫度的接線如圖5所示。
用三偶熱電偶測量裂解爐管 出口溫度的接線示意
10 導(dǎo)致裂解爐爐前燃料氣壓力指示值偏高的因素
10.1 故障現(xiàn)象
1臺裂解爐有4組燃料氣控制閥,對應(yīng)4組裂解爐管出口溫度控制。現(xiàn)在4組裂解爐管出口溫度指示值基本相等,但其中有1組爐管的爐前燃料氣壓力指示比其他3組爐前燃料氣壓力指示明顯高出很多,該組燃料氣控制閥的開度也偏大。工藝操作人員懷疑該現(xiàn)象是該組爐管出口溫度熱電偶的熱電勢值偏低引起。因為熱電勢值偏低,溫度指示值也會偏低,致使該組溫度調(diào)節(jié)系統(tǒng)控制增大燃料氣控制閥的開度,從而使溫度達到設(shè)定值。由于燃料氣流量增大,造成爐前燃料氣壓力增高。
 
10.2 現(xiàn)象分析
如果某組裂解爐管出口熱電偶的熱電勢值偏低,將會造成上述現(xiàn)象發(fā)生。但是除此之外,還有3種情況會造成爐前燃料氣壓力指示偏高現(xiàn)象:
1)1組燃料氣燃燒系統(tǒng)有多個燃燒火嘴,如果某幾處燃燒火嘴頭部結(jié)焦堵塞,或火嘴閥門沒有全開,則給燃料氣的流通帶來阻力,使燃料氣流量減小。由于溫度是自動調(diào)節(jié)的,因此控制閥的開度將增大,提高供氣壓力來維持溫度不變,即使燃料氣流量保持不變,裂解爐壓力測量如圖6所示。
裂解爐壓力測量示意
2)如果某組裂解爐管內(nèi)實際通過的原料油流量或稀釋蒸汽流量偏大,則它帶走的熱量也會增多,為維持控制溫度不變,需增大燃料氣控制閥的開度,這也會引起爐前燃料氣壓力增高。
3)某組裂解爐管內(nèi)結(jié)焦嚴重,管壁傳熱效率差,造成爐管出口溫度指示偏低,由于溫度定值控制,這也會增大燃料氣量以維持控制設(shè)定溫度,這也造成燃料氣壓力增高。
 
11 同一管道截面上的熱電偶和雙金屬溫度計指示值不相等的原因分析
11.1 故障現(xiàn)象
熱電偶和雙金屬溫度計均在裂解氣急冷管道上的同一截面上,但兩者的溫度指示值相差很大。
11.2 現(xiàn)象分析
高溫裂解氣沿裂解氣管道自上而下經(jīng)過急冷油噴嘴口,用急汽油噴淋冷卻。由于這根裂解氣管道直徑很大,急冷油噴淋不均勻,因此管道內(nèi)同一截面上各點溫度分布不盡相同。雖然熱電偶和雙金屬溫度計安裝在同一管道截面上,但插入方向不同,又距離急冷油噴嘴較近,所以出現(xiàn)溫度指示不相等現(xiàn)象是正常的。裂解爐熱電偶和雙金屬溫度計連接示意如圖7所示。
裂解爐熱電偶和雙金屬溫度計連接示意
12 計算機顯示溫度與現(xiàn)場實際溫度相差較大的原因分析
12.1 故障現(xiàn)象
現(xiàn)場熱電偶拆下校驗后重新安裝,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場實際溫度很高,而計算機卻只能顯示儀表室內(nèi)的環(huán)境溫度。
12.2 現(xiàn)象分析
在現(xiàn)場熱電偶拆下校驗期間,如沒有把2根補償導(dǎo)線短路,而是處于開路狀態(tài),這將引起計算機溫度報警。因此,在儀表盤內(nèi)應(yīng)先將相對應(yīng)的熱電偶補償導(dǎo)線接線端子短路,但熱電偶復(fù)位后,如果忘記把儀表盤內(nèi)接線端子處的短路線拆掉,將導(dǎo)致計算機顯示短路處的環(huán)境溫度。
12.3 處理方法
拆除儀表盤內(nèi)接線端子處的短路線,計算機對該點溫度的指示即恢復(fù)正常。需要注意的是,在低溫條件下,熱電偶補償導(dǎo)線的熱電性能與熱偶絲基本相似,如將2根補償導(dǎo)線的一端焊接在一起,也可算1根熱電偶。所以,無論將補償導(dǎo)線在何處短路,溫度顯示儀表都將指示短路處的環(huán)境溫度。
 
13 高壓蒸汽經(jīng)減溫減壓后中壓蒸汽溫度控制達不到設(shè)定值的原因分析
13.1 故障現(xiàn)象
某裝置中壓蒸汽用量不夠時,就將高壓蒸汽減溫、減壓產(chǎn)生中壓蒸汽送入中壓蒸汽管網(wǎng)中。中壓蒸汽溫度調(diào)節(jié)器TIC-333設(shè)定溫度為280℃,但實際指示溫度僅208℃,加冷卻水的降溫控制閥TIC-333V已全部關(guān)死,溫度還是升不起來。該裝置高壓蒸汽轉(zhuǎn)中壓蒸汽如圖8所示。
某裝置高壓蒸汽轉(zhuǎn)中壓蒸汽示意
13.2 現(xiàn)象分析
經(jīng)檢查熱電偶無故障,但發(fā)現(xiàn)此時減壓控制閥PIC-731V的閥門開度只有25%,而中壓蒸汽管道較粗,因此超高壓蒸汽通過控制閥時節(jié)流膨脹作用過強,造成節(jié)流后溫度下降太多。同時,中壓蒸汽管網(wǎng)壓力只調(diào)節(jié)到1.26MPa,減壓后的中壓蒸汽與中壓蒸汽管網(wǎng)壓力較接近,使蒸汽送出量較小也是溫度偏低的一個原因。
 
13.3 處理方法
將減壓蒸汽壓力調(diào)節(jié)器PIC-731C的壓力設(shè)定值提到1.3MPa,增大了與中壓蒸汽管網(wǎng)壓力的壓差,使蒸汽送出量增多,控制閥門的開度上升到50%,溫度隨之達到了設(shè)定值。
 
4  熱電偶補償導(dǎo)線的中間接線端子間絕緣不好引起溫度指示升高的原因分析
14. 1  故障現(xiàn)象
TIC - 312E為脫甲烷塔的塔溫,溫度測量范圍在-50℃~+50℃ ,正常時應(yīng)指示-10℃ 。在工藝情況沒有變化的情況下,故障時溫度指示升高到0℃以上。
 
14. 2  現(xiàn)象分析
在現(xiàn)場熱電偶接線端子處測得的熱電勢值是正常的,說明熱電偶無問題。溫度變送器和調(diào)節(jié)器檢查也無問題,后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場中間接線箱內(nèi)相應(yīng)的 2 個端子之間有潮濕、臟污,導(dǎo)致熱電偶短路,減小了熱電勢的絕對值。對于熱電勢值大于0 (正溫度測量)的情況,熱電勢值減小,溫度指示下降;而熱電勢值小于0 (負溫度測量)時,負的熱電勢絕對值減小,這等效于被測介質(zhì)溫度升高,因此溫度指示值也升高。
 
14. 3  處理方法
將中間端子之間的潮濕臟污除掉,溫度指示恢復(fù)正常。
 
15  熱電偶接線端子松動引起相鄰熱電偶的溫度顯示值不正常
 
15. 1  故障現(xiàn)象
熱電偶 TIK - 554 - 03E溫度在計算機上的顯示值不正常,但現(xiàn)場檢查 TIK - 554 - 03E 的電勢值是正常的。
 
15. 2  現(xiàn)象分析
TIK - 554 - 03E 和相鄰熱電偶 TIK - 554 - 02E 都是送往計算機顯示溫度,檢查發(fā)現(xiàn)在計算機房的接線端子板上,這 2 支熱電偶補償導(dǎo)線負極端子與計算機相連的接線對調(diào),造成錯接,由于熱電偶是鎧裝型熱電偶,熱電偶的熱點通過護套管和設(shè)備鋼材相連,而且這 2 支熱電偶安裝位置靠近,從而使TIK - 554 - 03E的正極與 TIK - 554 - 02E的負極構(gòu)成了1支等效熱電偶,相鄰熱電偶的接線如圖9所示。正常情況下,這2個點的溫度相差不大,上述問題不易被發(fā)現(xiàn)。現(xiàn)在 TIK - 554 - 02E 補償導(dǎo)線負極的錯接,造成 TIK - 554 - 03E 溫度顯示出現(xiàn)跳動現(xiàn)象,由于故障現(xiàn)象時顯、時消,因此故障一時較難尋找。
相鄰熱電偶的溫度進入計算機顯示示意
15. 3  處理方法
把接錯的補償導(dǎo)線改正,并擰緊松動的接線端
子,熱電偶 TIK - 554 - 03E溫度顯示即恢復(fù)正常。
16  環(huán)境溫度對溫度變送器檢測的影響
16. 1  故障現(xiàn)象
大修后開車,發(fā)現(xiàn)大片溫度指示調(diào)節(jié)器(或
DCS )的指示值偏低。
16. 2  現(xiàn)象分析
溫度指示調(diào)節(jié)器(或 DCS )的輸入信號來自溫
度變送器,大修中所有溫度變送器進行調(diào)校,由
于溫度變送器的室溫補償電阻在溫度變送器接線
端子板小盒內(nèi),因此較難測準補償電阻所處的環(huán)
境溫度。一般在儀表附近隨便取某點溫度作為環(huán)
境補償溫度,在夏天儀表室內(nèi)有冷氣通風(fēng),位于風(fēng)
口處的溫度要比補償電阻所處的小,因此盒內(nèi)溫
度偏低些,如把取風(fēng)口處的溫度作為環(huán)境補償溫
度,則室溫電勢也就偏低。校驗溫度變送器時,發(fā)
送電勢等于被校溫度電勢減去室溫電勢:
E 發(fā)送電勢 = E 被校溫度電勢 - E 室溫電勢
4 )
由于室溫電勢偏小,因此發(fā)送電勢就偏高,從
而使溫度變送器的輸出偏高。校驗時將變送器零
位調(diào)下來,在實際使用時就會出現(xiàn)溫度指示值偏
低現(xiàn)象。
16. 3  處理方法
在校驗溫度變送器時,應(yīng)正確地測取溫度補
償電阻所處環(huán)境溫度。可將溫度計緊貼溫度變送
器的溫度補償電阻盒外面,還可用絕熱材料遮蓋,
以免受冷風(fēng)影響。發(fā)現(xiàn)大片溫度指示調(diào)節(jié)器的指
示值偏低情況,極有可能是校驗時的環(huán)境補償溫
度沒有測準造成的。
17  數(shù)字溫度計總電源給計算機的溫度顯示帶來
的影響
17. 1  故障現(xiàn)象
大檢修后開工,計算機的溫度顯示經(jīng)常出現(xiàn)
亂跳現(xiàn)象,有幾處的裂解爐爐管出口溫度指示值
從 765℃下降到460℃左右。
由于操作臺上的數(shù)字溫度計與計算機溫度測
量點來自于同 1 支熱電偶,數(shù)字溫度計與計算機同
時使用時,互相有干擾,尤其對計算機指示值的影
響較大。當(dāng)計算機顯示出現(xiàn)上述故障時,立刻測
量裂解爐管出口溫度的熱電偶電勢,發(fā)現(xiàn)熱電勢
值從原來的31mV 下降到18. 1mV ,說明數(shù)字溫
度計確實對計算機溫度顯示有影響。
17. 2  現(xiàn)象分析
一般在使用計算機顯示溫度時,要將數(shù)字溫度
計的總電源關(guān)掉。調(diào)查該故障原因時,發(fā)現(xiàn)數(shù)字溫
度計的總電源沒關(guān),而只是關(guān)了數(shù)字溫度計的模/數(shù)
轉(zhuǎn)換器電源。因此,熱電勢信號切換用矩陣繼電器
時,電源未被切斷,按動操作臺上選點開關(guān)鍵時,矩
陣繼電器仍能動作,使熱電偶信號進入溫度計中。
由于數(shù)字溫度計的模/數(shù)轉(zhuǎn)換器電源被關(guān)掉,沒有處
于工作狀態(tài),因此輸入阻抗較低,熱電勢信號被部分
分流掉了,造成計算機指示值的溫度偏低。數(shù)字溫
度計與計算機溫度測量的接線如圖10所示。
數(shù)字溫度計與計算機溫度測量的接線示意
7. 3  處理方法
關(guān)掉數(shù)字溫度計總電源后,矩陣繼電器因失電而釋放,熱電偶電勢只供計算機測量用,因此消除了數(shù)字溫度計的干擾影響。
 
18  導(dǎo)致裂解爐多組爐管出口溫度不一致的現(xiàn)象
18. 1  故障現(xiàn)象
裂解爐通常有多組爐管,控制要求多組爐管的出口溫度應(yīng)該相等,但是通常很難達到該要求,下面就造成多組爐管出口溫度不一致的原因進行綜合歸納分析。
 
18. 2  現(xiàn)象分析
18. 2. 1  儀表方面的因素
儀表方面造成多組爐管出口溫度不一致的原因包括:
 
1 )熱電偶沒有插到保護套管的底部,造成熱電偶頂端(熱端)與套管底部有一個空隙,由于空氣的導(dǎo)熱性能較差,熱電偶本身具有散熱作用,因此熱電偶熱端的溫度總要比爐管內(nèi)裂解氣的實際溫度低,從而造成溫度指示值偏低。
 
2 )熱電偶補償導(dǎo)線的壓接端子發(fā)生松動,或中間接線箱內(nèi)端子接觸不良,這些都會造成熱電勢信號源內(nèi)阻增大導(dǎo)致的熱電勢損失,從而使溫度指示值偏低。
  3 )熱電偶長期在高溫條件下工作,它的熱電性能會發(fā)生變化,因此熱電偶應(yīng)在4~5個月調(diào)換一次。
4 )蒸汽冷凝液有可能進入流量計的導(dǎo)壓管內(nèi),造成2根導(dǎo)壓管內(nèi)的介質(zhì)液柱壓差不等,產(chǎn)生附加零點誤差。因此流量計導(dǎo)壓管必須仔細排污,將蒸汽冷凝水排放干凈。
 
18. 2. 2  工藝方面的因素
工藝方面造成多組爐管出口溫度不一致的原因包括:
1 )裂解爐在運行一段時間后,爐管內(nèi)壁上會產(chǎn)生結(jié)焦現(xiàn)象,所以需要定期燒焦和機械清焦。如果工藝上燒焦不充分,某組爐管內(nèi)壁上的結(jié)焦未清除干凈,或爐管出口溫度熱電偶套管上結(jié)焦未燒盡,將造成爐壁傳熱效果變差,使該組爐管內(nèi)裂解氣溫度偏低,或因熱電偶套管結(jié)焦,傳熱性能降低,使測量溫度偏低。
 
2 )裂解爐的燃燒器火嘴發(fā)生堵塞或不暢通,減少了該組火嘴的燃燒量,使爐管溫度降低。為使爐管溫度達到頂定值,必須增加對應(yīng)燃料氣控制閥的開度,以增大通過火嘴的燃料氣量。
 
3 )在工藝調(diào)換火嘴時,會暫時引起爐膛內(nèi)溫度分布不均勻,從而造成各組爐管出口溫度指示不相等的情況發(fā)生。
 
19  結(jié)束語
石油化工裝置中儀表及控制系統(tǒng)暴露出來的各種故障與儀表設(shè)備或控制系統(tǒng)自身因素、工藝設(shè)備故障或工藝操作失誤等有關(guān)。通過實際案例,探討了鎧裝熱電偶補償導(dǎo)線接線錯誤、接觸不良、熱電偶套管內(nèi)積水、熱電偶沒有插到套管的底部、變送器零位不準等對溫度測量的影響,并給出了相應(yīng)的解決方案。

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